引起立磨振動大的原因有那些?怎么處理? 。內(nèi)容提示: 立磨喂料 A、有高水份物料喂入其狀態(tài)為進(jìn)磨皮帶功率大出磨物料斗提功率偏小即產(chǎn)量低 處理給增溫塔加溫高溫風(fēng)機(jī)加速抽風(fēng)將進(jìn)磨冷風(fēng)門關(guān)閉直磨內(nèi)差壓升理想值。 B、當(dāng)不均勻喂料時其狀態(tài)為進(jìn)料皮帶功率起伏不定。 處理首先弄清現(xiàn)場檢查是否有人喂料。其次檢查現(xiàn)場定量喂料機(jī)運(yùn)行的情況。 C、當(dāng)喂料不足時又分為兩種狀態(tài)首先回料少差壓低磨機(jī)功率低進(jìn)料皮帶功率偏低出磨物料斗提功率低其次入磨物料功率大幅降低料.....
引起立磨振動大的原因有那些?怎么處理? 。內(nèi)容提示: 立磨喂料 A、有高水份物料喂入其狀態(tài)為進(jìn)磨皮帶功率大出磨物料斗提功率偏小即產(chǎn)量低 處理給增溫塔加溫高溫風(fēng)機(jī)加速抽風(fēng)將進(jìn)磨冷風(fēng)門關(guān)閉直磨內(nèi)差壓升理想值。 B、當(dāng)不均勻喂料時其狀態(tài)為進(jìn)料皮帶功率起伏不定。 處理首先弄清現(xiàn)場檢查是否有人喂料。其次檢查現(xiàn)場定量喂料機(jī)運(yùn)行的情況。 C、當(dāng)喂料不足時又分為兩種狀態(tài)首先回料少差壓低磨機(jī)功率低進(jìn)料皮帶功率偏低出磨物料斗提功率低其次入磨物料功率大幅降低料庫跳停。 處理1、快速增改另一庫配比使喂... 立磨喂料 A、有高水份物料喂入其狀態(tài)為進(jìn)磨皮帶功率大出磨物料斗提功率偏小即產(chǎn)量低 處理給增溫塔加溫高溫風(fēng)機(jī)加速抽風(fēng)將進(jìn)磨冷風(fēng)門關(guān)閉直磨內(nèi)差壓升理想值。 B、當(dāng)不均勻喂。
立磨操作故障處理知識問答 。處理:磨機(jī)風(fēng)機(jī)加大抽風(fēng)量,調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)門。 8)入磨壓力管發(fā)生堵塞,入磨壓力(負(fù)壓值)返回變小,造成磨內(nèi)差壓顯示值偏高。 處理:通知儀表工進(jìn)行處理。 9)入磨風(fēng)溫太高、風(fēng)速太快,物料在磨盤上無法形成料層,懸浮在磨內(nèi),造成壓差高。 處理:調(diào)節(jié)增濕塔溫度或調(diào)節(jié)外風(fēng)(或循環(huán)風(fēng)),降低入磨風(fēng)溫,減緩風(fēng)速。 10)操作中外風(fēng)利用太多或回料(拉鏈機(jī))側(cè)門被打開,致使入磨壓下降,減緩了磨系統(tǒng)的內(nèi)循環(huán),加大了外循環(huán)的回料,使其富集,造成磨內(nèi)差壓變高。 處理:操作中調(diào)節(jié)磨系統(tǒng)的內(nèi)循環(huán),加大外循環(huán)的回料,關(guān)閉各門,杜絕漏風(fēng)現(xiàn)象的發(fā)生。 11)物料的研磨性很差,物料難磨,造成磨內(nèi)壓差很高。 處理:減產(chǎn)運(yùn)行或適量增加研壓或現(xiàn)場檢查壓力12)立磨長時間運(yùn)行,使磨內(nèi)石英晶體含量增大,致使物料難磨,差壓升高。 處理:減。
立磨差壓高振動大該怎么處理 。立磨差壓高振動大該怎么處理磨機(jī)的操作控制經(jīng)驗(yàn)立磨的性能與研磨壓力喂料量氣流量選粉機(jī)轉(zhuǎn)速磨輥和磨盤的磨損進(jìn)口溫度擋料圈高度等因素有關(guān)。研磨壓力研磨壓力的大小可影響到立磨的產(chǎn)量和運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定,因此,液壓系統(tǒng)正常與否也是非常關(guān)鍵的。液壓系統(tǒng)有液壓泵站和個液壓缸,每個液壓缸都裝有蓄壓器,蓄壓器內(nèi)充有氮?dú)?,其作用是在。字體ZA;小ZB;大雙峰原料立磨在年上半年運(yùn)行狀況不佳,各項(xiàng)指標(biāo)不能達(dá)到計(jì)劃要求,其中主要原因是由于磨機(jī)安裝技術(shù)監(jiān)控不到位和工藝狀況不佳,下料角度和研磨軌跡不理想造成磨機(jī)振動較大。上半年陰雨天氣較長,砂巖破碎不正常,使物流不暢;下半年隨著各。雖然在某些工藝點(diǎn)如冷卻機(jī)各室的風(fēng)量,由于測定的是高壓空氣流量,管道的口徑也不大,一般用傳統(tǒng)的文丘里管,通過差壓可以測量,但由于測量精確度低,流量值僅能。
3700E立磨振動原因分析及處理措施 。我公司3 2t/d 2 號生產(chǎn)線于29 年6 月投產(chǎn),其配套 37E 立磨在操作過程中因磨機(jī)振動給生產(chǎn)帶來一定影響, 現(xiàn)將其現(xiàn)象及處理過程介紹如下,供同行參考。1 正常生產(chǎn)時2 號線立磨操作員經(jīng)驗(yàn)不足(原是負(fù)責(zé)管磨),具體操作時主要是通過現(xiàn)場查看下機(jī)械限位與磨輥連桿之間距離判斷磨機(jī)內(nèi)料層厚度投產(chǎn)初期依據(jù)此方法生產(chǎn)較正常,可以達(dá)到 3t/h設(shè)計(jì)值 25t/h)且各項(xiàng)指標(biāo)均正常,正常生產(chǎn)時控制料層 3~6mm 具體參數(shù)見表1表 1 正常生產(chǎn)時立磨操作參數(shù)注:磨機(jī)垂直振動 12mm/s 以下料層厚度正常;12~22mm/s 現(xiàn)場微振,料層變薄;22mm/s 以上振動較大,幾乎無料2 異常現(xiàn)象及處理措施2.1 異?,F(xiàn)象29 年底磨機(jī)振動變大(垂直振動。
轉(zhuǎn) 立磨振動原因淺析 - 豆丁網(wǎng)。立磨振動原因淺析1)立磨喂料: A、當(dāng)有高水份物料喂入時,其狀態(tài)為:進(jìn)磨皮帶功率大,出磨物料斗提功率偏小(即產(chǎn)量低) 處理:給增溫塔加溫,高溫風(fēng)機(jī)加速抽風(fēng),將進(jìn)磨冷風(fēng)門關(guān)閉,直磨內(nèi)差壓升理想值。 B、當(dāng)不均勻喂料時,其狀態(tài)為:進(jìn)料皮帶功率起伏不定。 處理:首先弄清現(xiàn)場,檢查是否有人喂料(尤其是白天)。如有,則可根據(jù)磨機(jī)功率適當(dāng)喂料;其次,檢查現(xiàn)場定量喂料機(jī)運(yùn)行的情況。 C、當(dāng)喂料不足時,又分為兩種狀態(tài): 首先,回料少,差壓低,磨機(jī)功率低,進(jìn)料皮帶功率偏低,出磨物料斗提功率低,其次,入磨物料功率大幅降低,料庫跳停。 處理:1、快速增改另一庫配比,使喂料平衡;2、通知崗位處理現(xiàn)場;3、料庫能開時,先開庫,有料則先減后加改配比。 2)研壓方面:其狀態(tài)為:研壓數(shù)字設(shè)定值與反饋值不符,儲氣可能太少。