水泥磨操作管理對產(chǎn)量質(zhì)量的影響。水泥磨資訊:在水泥生產(chǎn)過程中,由于入磨物料水分、粒度、質(zhì)量(熟料易磨性、溫度、強度)、水泥磨狀況和崗位操作等因素的影響,會造成水泥質(zhì)量出現(xiàn)較大的波動,而且對水泥生產(chǎn)成本造成較大的影響。某水泥廠Ф2.2 11m開路水泥磨長期以來產(chǎn)量一直徘徊在14.5t/h,2007年4月,通過診斷,規(guī)范崗位人員操作,在混合材摻加量不下降的前提下,使得水泥磨平均產(chǎn)量穩(wěn)定在15t/h以上,出磨水泥的平均比表面積穩(wěn)定在370m2/kg以上,取得良好的效果。 存在的主要問題某水泥廠有6臺Ф.....
水泥磨操作管理對產(chǎn)量質(zhì)量的影響。水泥磨資訊:在水泥生產(chǎn)過程中,由于入磨物料水分、粒度、質(zhì)量(熟料易磨性、溫度、強度)、水泥磨狀況和崗位操作等因素的影響,會造成水泥質(zhì)量出現(xiàn)較大的波動,而且對水泥生產(chǎn)成本造成較大的影響。某水泥廠Ф2.2 11m開路水泥磨長期以來產(chǎn)量一直徘徊在14.5t/h,2007年4月,通過診斷,規(guī)范崗位人員操作,在混合材摻加量不下降的前提下,使得水泥磨平均產(chǎn)量穩(wěn)定在15t/h以上,出磨水泥的平均比表面積穩(wěn)定在370m2/kg以上,取得良好的效果。 存在的主要問題某水泥廠有6臺Ф2.2 11m水泥磨,開路生產(chǎn)。主要生產(chǎn)P S32.5級和P O42.5級硅酸鹽水泥。由于多種原因,長期以來水泥磨產(chǎn)量一直徘徊在14.5t/h,水泥磨臺時產(chǎn)量或高或低,管理人員和水泥磨崗位人員也感到十分困惑。經(jīng)檢查,存在的主要問題有。
水泥磨臺時產(chǎn)量低的原因及解決方法。水泥磨臺時產(chǎn)量低的原因及解決方法 水泥磨的處理能力在每小時6.5-135噸之間,在生產(chǎn)過程中,由于一些原因會導(dǎo)致產(chǎn)量降低,下面談?wù)勊嗄ヅ_時產(chǎn)量低的8個原因及8個解決方法。1、水泥磨臺時產(chǎn)量突發(fā)性或階段性低的原因物料變化引起臺時產(chǎn)量大幅波動物料易磨性突然變差。據(jù)資料顯示,當熟料的相對易磨性系數(shù)從1.02降到0.92時,磨機臺時產(chǎn)量下降1.5噸以上,熟料中含有黃心料和欠燒料。黃心料和欠燒料很容易黏附于研磨體和襯板表面,形成緩沖墊層,大大影響粉磨效率。這種熟料可使磨機臺時產(chǎn)量下降10%~20%,物料中含有大塊。磨內(nèi)研磨體數(shù)量值,是根據(jù)常規(guī)情況的入磨物料粒度而確定的,對非正常情況下的大塊物料破碎能力明顯不足,所以必須大幅度減少喂料量、延長物料在磨內(nèi)的停留時間,這樣才能保證水泥的細度。
影響水泥磨產(chǎn)量的因素1 。? 粉磨流程又稱為粉磨系統(tǒng),有開路(open circuit)和閉路(closed circuit)之分。開路系統(tǒng)無分級設(shè)備,物料從磨機中出來即為產(chǎn)品;閉路系統(tǒng)配分級設(shè)備,出磨物料須經(jīng)分級設(shè)備分選,合格細粉為產(chǎn)品,粗粉返回磨內(nèi)重磨。 ? 開路系統(tǒng):流程簡單,設(shè)備少,操作簡便,基建投資少,其缺點是物料必須全部達到合格細度才能出磨,容易產(chǎn)生過粉磨,并在磨內(nèi)形成緩沖墊層,妨礙粗料進一步磨細。開路磨水泥顆粒分布廣,需水量低,受客戶歡迎,但開路系統(tǒng)粉磨效率低,電耗高,產(chǎn)量低。 ? 閉路系統(tǒng)可以消除過粉磨現(xiàn)象,可調(diào)控產(chǎn)品粒度,且能提高粉磨效率和產(chǎn)量。其缺點是流程復(fù)雜,設(shè)備多,基建投資大,操作管理復(fù)雜,成品顆粒分布窄,需水量大。 ? 一般來說:閉路磨比開路磨產(chǎn)量高15%-50% ? ⑴將研磨體分隔開。在粉。
水泥磨產(chǎn)量降低原因分析及措施。我公司水泥粉磨系統(tǒng)是由TRP 輥壓機+V型選粉機+Φ4.2m×13m球磨機+TESU-310雙分離式高效選粉機組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng),2011年2月投產(chǎn)以來,運行狀況一直較穩(wěn)定.摻加助磨劑后,生產(chǎn)P· O42.5水泥臺時產(chǎn)量215t/h左右,出磨水泥溫度<118℃,水泥性能良好.1 出現(xiàn)問題2013年4月9日0:00時開始出現(xiàn)異常情況,臺時產(chǎn)量大幅下降185t/h左右,輥壓機輥縫偏差14mm(前端30mm后端16mm),而且持續(xù)一端縫隙偏大,無法正常運行.由于物料不能順利進入磨機,磨內(nèi)物料較少,研磨體摩擦產(chǎn)生大量熱量使出磨水泥溫度達140℃左右,造成石膏脫水,水泥出現(xiàn)假凝現(xiàn)象,嚴重影響了水泥的使用性能. 我公司水泥粉磨系統(tǒng)是由TRP 輥壓機+V型選粉機+Φ4.。
水泥磨臺時產(chǎn)量低原因分析及處理方法。TNGG水泥廠二期水泥粉磨系統(tǒng)六七號磨機于2009年三月份先后開啟投料投入正常生產(chǎn),經(jīng)過近五個月的運轉(zhuǎn),臺時產(chǎn)量始終不盡人意,額定150t/h噸的臺時產(chǎn)量始終在120~130t/h左右徘徊,比表面積尚能穩(wěn)定在340~350m2/kg,根據(jù)這兩臺磨機的狀況我們進行了細致的總結(jié)與分析,采取了有效的措施,使臺時穩(wěn)定在合同約定的產(chǎn)量,保證了考核工作的順利結(jié)束。 一 磨機及級配的簡單介紹: 1、TNGG水泥廠水泥粉磨系統(tǒng)設(shè)備采用的是Φ4.2×13m的中長兩倉磨機,中間采用的是組合式隔倉板,雙隔倉由篦板和盲板組成,中間設(shè)有提升揚料裝置。系強制排料,流速較快,不受隔倉前后填充率的影響,即使前倉料位低亦能順利的排料。所以便于磨內(nèi)調(diào)整填充率和配球,非常適于頭倉,特別是圈流磨。因為圈流磨物料量多,及時排出,使。